常州亚邦化学有限公司技改扩建项目三废治理纪实
信息来源: | 发布日期:
2025-05-07
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一、废气治理改造。在技改扩建施工过程中,由于工艺技术的改变,发现原有富马酸烘干系统的布袋除尘装置的除尘效果不是很好,排放口还有少量的粉尘带出,为了减轻对大气的污染,实现达标排放,在原来布袋除尘的基础上,聘请相关方面的^设计新增了一套水洗塔吸收装置。虽然增加了生产运行成本,但在吸收的过程中能^大程度地回收到成品,使得这点环保投资能在以后的生产中收回成本,甚至会盈利。同时减少了粉尘的排放,净化了周围空气,为员工也创造了一个良好的工作环境。另外富马酸异构反应的温度约95±5℃,有少量的水汽产生,原装置是十年前设计的,没加处理直接排放。为了减少生产过程中废气的排放,降低对员工的职业伤害,技改扩建时,将富马酸1#、2#车间生产过程中少量的废气接管后送入顺酐一期、顺酐五期尾气蓄热焚烧装置焚烧后35米高空达标排放。
二、废水治理改造。富马酸1#、2#车间生产富马酸的废水,在环评上是直接送新阳科技集团污水处理站处理达标后排放。技改扩建时从实际出发,发挥自产蒸汽的优势,新增三套多效蒸发装置,蒸发回收、套用生产过程的工艺废水,其中富马酸车间上了二、三效蒸发浓缩装置各一套,天门冬氨酸车间上了四效蒸发装置,将各车间的废水浓缩后回用于生产,减少了废水的排放。天冬四效和富马酸三效、二效的日处理能力分别是300吨、180吨、150吨,合计为630吨/天,以年生产330天计算,一年节水20.79万吨。
三、废渣治理改造。由于富马酸在生产过程中产生大量水分介质的母液,经多效浓缩后,结晶得到含量大于70%富马酸的粗品,技改扩产达产后将产生3000T/年左右。原来公司也有与此相近的顺酐蒸发残渣近3000吨/年,都是以较低的价格外售的。由于在收集、包装、转移过程中存在环境污染风险,企业本着政府倡导以发展循环经济、节能减排的理念,经过长时间的技术攻关,现已掌握废渣的回收利用技术,在不增加新污染源的前提下,年回收成品富马酸3000吨左右,价值3000万以上,同时产生的残液利用新增配套的焚烧炉联产蒸汽,年节约标煤7000吨。这一环保技改项目已获得相关部门审批,正进入环评阶段,这样可以降低公司危险固废的转移过程中的风险,同时还能为公司创造可观的经济效益。
在环保意识日益加强的当今时代,企业的经营管理、生产工艺、技术改造必须把环保治理工作放在首位,同时要找到^佳的环保治理方案,使环保治理工作在改善环境的基础上还能增加经济效益,真正达到环保和经济的共赢。
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